Re: u-blox NEO-7P : Erweiterungen und Verbesserungen zum NEO
Verfasst: 06.02.2014 - 19:08
Hallo zusammen,
Ich habe heute mal eine Wanderung mit dem Neo 7P TW3430 gemacht und die Daten mit U-Center aufgezeichnet. Zunächst hatte ich mit 1HZ nur eine 2D ACC von 1m. As ich dann die Frequenz auf5Hz erhöte sprang die Genauigkeit promt auf 0,35m mit einer wirklich besseren Spur zur Spur Genauigkeit. Zum Tei bin ich stehen geblieben und habe die gleichen Messpunkte mehrmals aufgesucht. Allerdings ohne Wasserwage an dem 2m Messstab. Das Ergebnis lag im 20cm Bereich. Also OK. Die Messung als UBX Datei im Anhang.
Warum wird die Genauigkeit bei 5 HZ 3 mal höher?
Meine Basistation mit einem LEA 6T und AnnMS befindet befindet sich mittlerweile auf dem First des Hauses. Er sendet die Daten an einem Rasberry Pi der mir als Server mit (RTK LIB) die Daten aus dem Internet für RTK LIP und U-Center abrufbar macht.
Die Messung mit dem Neo 7P "RTK" auf dem gleichen Weg wie oben beschrieben (durchgehend FIX) zeigt denke ich deutlich den "Gehfehler" und die Ungenauigkeit des Stabes ohne Wasserwaage bei dem Gang. Zuletzt kam ich auch am gleichen Punkt wieder an. Die Datei ist als KLM angehängt.
Die absolute Position der Basis habe ich nur annäherungsweise ermittelt da ich nicht weiß wie man das macht. Wenn sich jemand für den Zugang interessiert kann ich ihm gene den Zugang freischalten. Bitte per E-mail anfragen.
Hier die 0,32 m.
Ich habe heute mal eine Wanderung mit dem Neo 7P TW3430 gemacht und die Daten mit U-Center aufgezeichnet. Zunächst hatte ich mit 1HZ nur eine 2D ACC von 1m. As ich dann die Frequenz auf5Hz erhöte sprang die Genauigkeit promt auf 0,35m mit einer wirklich besseren Spur zur Spur Genauigkeit. Zum Tei bin ich stehen geblieben und habe die gleichen Messpunkte mehrmals aufgesucht. Allerdings ohne Wasserwage an dem 2m Messstab. Das Ergebnis lag im 20cm Bereich. Also OK. Die Messung als UBX Datei im Anhang.
Warum wird die Genauigkeit bei 5 HZ 3 mal höher?
Meine Basistation mit einem LEA 6T und AnnMS befindet befindet sich mittlerweile auf dem First des Hauses. Er sendet die Daten an einem Rasberry Pi der mir als Server mit (RTK LIB) die Daten aus dem Internet für RTK LIP und U-Center abrufbar macht.
Die Messung mit dem Neo 7P "RTK" auf dem gleichen Weg wie oben beschrieben (durchgehend FIX) zeigt denke ich deutlich den "Gehfehler" und die Ungenauigkeit des Stabes ohne Wasserwaage bei dem Gang. Zuletzt kam ich auch am gleichen Punkt wieder an. Die Datei ist als KLM angehängt.
Die absolute Position der Basis habe ich nur annäherungsweise ermittelt da ich nicht weiß wie man das macht. Wenn sich jemand für den Zugang interessiert kann ich ihm gene den Zugang freischalten. Bitte per E-mail anfragen.
Hier die 0,32 m.